GCr15軸承鋼中非金屬摻雜物的轉(zhuǎn)變
2015-04-10 12:47http://www.whtbtg.com/ http://www.tjzswfgg.com/ http://www.www5www.com/ http://www.www10www.com/ http://www.tjgg360.com
軸承作為機(jī)械傳動器件,其時效方式主要是疲乏毀傷,而鋼中非金屬摻雜物常常會變成疲乏裂紋的源流。摻雜物對鋼材疲乏毀傷性能的影響與其在鋼高溫加工時的變型有經(jīng)驗有關(guān)緊關(guān)系。為此,有人接合在場嘗試,對LF-VD各工序電爐流程出產(chǎn)GCr15軸承鋼中非金屬摻雜物的轉(zhuǎn)變規(guī)律施行了研討,并接合三元相圖,對精煉渣組分和操作工藝施行優(yōu)化,以期達(dá)到最后摻雜物轉(zhuǎn)變?yōu)榈腿埸c可變型摻雜物的目標(biāo)。
某鋼廠GCr15出產(chǎn)流程為:50tUHP→50tLF→60tVD真空脫氣→260mm×300mm大方坯連鑄→軋制。該條出產(chǎn)線的主要技術(shù)獨特的地方如下所述:電爐認(rèn)為合適而使用E變態(tài)出鋼,出鋼過程向鋼包內(nèi)鋼水參加鋁、合金施行強(qiáng)脫氧氣和加造渣料(WMgO≤8百分之百)預(yù)精煉,鋼包渣線位置認(rèn)為合適而使用鎂碳磚;LF精煉期著手后參加剩下局部鋁和渣料施行脫氧氣、脫硫精煉,鋼包底部透氣磚吹氬拌和,加硅鐵、鉻鐵微調(diào)成分,LF精煉時間在45min左右;LF精煉出站倒渣;VD真空吹氬脫氣,真空處置時間在15min左右;認(rèn)為合適而使用合金連鑄機(jī)連鑄,形成晶體器電磁拌和;全過程全閉合無氧氣化盡力照顧澆鑄、形成晶體器液面半自動扼制、專用形成晶體器盡力照顧澆鑄、二冷氣霧冷卻。
對兩出產(chǎn)爐次作別在LF進(jìn)站、LF喂鋁線前、LF出站取渣樣;LF進(jìn)站、LF喂鋁線前、LF出站、VD前、VD后作別取圓餅狀制樣。將所取爐渣加工成顆粒直徑74μm的粉狀渣樣,所取圓餅狀試樣加工成Φ5mm×10mm的氣體樣和15mm×10mm×10mm的金相樣。用化學(xué)剖析法檢驗測定渣樣成分,認(rèn)為合適而使用氮氧氣氣體剖析儀以GB/T20124-2006標(biāo)準(zhǔn)檢驗測定氣體樣的WT[O],用電子掃描電鏡仔細(xì)查看摻雜物形貌,用能譜儀施行摻雜物成分剖析。工業(yè)嘗試表明:
(1)認(rèn)為合適而使用出鋼加鋁強(qiáng)脫氧氣工藝,LF進(jìn)站時兩嘗試爐次WT[O]作別為8.5×10-6,8.2×10-6,通過LF精煉后T[O]含量減低不表面化,主要與LF造白渣后精煉期較短相關(guān)。
。2)LF-VD工序摻雜物轉(zhuǎn)變規(guī)律為Al2O3→MgO·Al2O3→Al2O3·xCaO·yMgO→MgO·Al2O3或MgO,摻雜物中MgO含量的增加快于CaO含量的增加。
。3)相比較工藝條件和相圖剖析后可知,渣堿度R=4~5時更利于VD精煉后的Al2O3·xCaO·yMgO系摻雜物進(jìn)入了低熔點區(qū)。為成功實現(xiàn)最后摻雜物向低熔點區(qū)轉(zhuǎn)變,在現(xiàn)時工藝基礎(chǔ)上應(yīng)合適增長爐渣的WCaO/WAl2O3,增長渣中CaO含量,減低渣中W(FeO+MnO)含量,況且增加渣-鋼反響時間。